近日,軌道公司傳來喜訊,10月軌道車(chē)軸廠精鍛線鍛造車(chē)軸9317根,打破了精鍛線自投産以來的曆史最高單月産量紀錄,同時該月設備故障率相比曆史水平降低了53%,連續22個班無故障滿班生(shēng)産,月下(xià)料重量合計節約80餘噸,生(shēng)産成本降低48萬元。
“下(xià)料機械手空心軸斷裂,設備停止作業。”精鍛司機第一(yī)時間報告故障。機械手空心軸斷裂修複一(yī)般需要12個小(xiǎo)時,爲了盡力縮短停工(gōng)時間,帶班組長立刻啓動多級聯動預案,分(fēn)廠主管統一(yī)指揮,設備科技術人員(yuán)第一(yī)時間去(qù)現場給予技術支持,工(gōng)部迅速調動其他休息的維修人員(yuán)上班支援,多點搶修同時進行,6小(xiǎo)時後設備重新運轉。這是軌道公司創月單産最高紀錄的一(yī)個縮影。軌道公司每日嚴密監控各工(gōng)序産量的實際動态,第一(yī)時間解決生(shēng)産瓶頸,一(yī)切從細從精、嚴管嚴抓。設備管理上,增加巡檢頻(pín)次,提前發現設備故障隐患點,全力支持生(shēng)産工(gōng)作。各工(gōng)部人員(yuán)無邊界調配,加班連點,奮戰一(yī)線,在确保安全的前提下(xià),高質量、高效率完成了公司的生(shēng)産任務